7月3日,廣州石化煉油一部加氫精制二A裝置通過RSDS(催化裂化汽油選擇性加氫脫硫技術(shù))改造后順利開工,生產(chǎn)出達(dá)到國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)的超低硫汽油,加上此前順利改造后開工的加氫精制一A裝置,成功解決了全廠汽油生產(chǎn)平衡問題,為煉油Ⅱ系列裝置大修改造創(chuàng)造了條件。
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S Zorb裝置是廣州石化生產(chǎn)高標(biāo)號(hào)汽油的主要裝置,但屬于單系列裝置,在其檢修改造或者是生產(chǎn)異常期間,全廠的汽油生產(chǎn)平衡就會(huì)面臨難題。
為更好地實(shí)現(xiàn)檢修分組目標(biāo),提升高標(biāo)號(hào)汽油的生產(chǎn)能力和可靠性,經(jīng)過反復(fù)研究,廣州石化決定對(duì)原加氫精制一A、二A兩套裝置進(jìn)行RSDS升級(jí)改造。RSDS技術(shù)是通過加氫脫硫過程盡可能減少烯烴飽和,從而達(dá)到深度脫硫同時(shí)最大程度保持汽油辛烷值的目的。這兩套加氫精制裝置升級(jí)改造后,作為S
Zorb裝置的備用裝置,在其檢修改造或者是生產(chǎn)異常期間生產(chǎn)高標(biāo)號(hào)汽油。
為盡可能節(jié)約改造成本,廣州石化在保留原裝置工藝流程的基礎(chǔ)上,將反應(yīng)器主催化劑更換為RSDS-III代,同時(shí)新增循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)。為確保煉油Ⅱ系列裝置大修改造如期進(jìn)行,該項(xiàng)目必須要在7月初完成。
時(shí)間緊、任務(wù)重,自2016年12月該項(xiàng)目招標(biāo)成功后,煉油一部就發(fā)揚(yáng)以我為主的精神,積極推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。在班組人員緊張的情況下,煉油一部通過優(yōu)化人力資源配置,確保改造施工現(xiàn)場(chǎng)每天有至少四個(gè)作業(yè)點(diǎn),并設(shè)專人監(jiān)護(hù);由于施工期間周邊還有裝置在正常生產(chǎn),升級(jí)改造屬于雙邊工程,煉油一部采取多項(xiàng)措施,通過設(shè)置特護(hù)點(diǎn),定期LDAR檢測(cè),排查采樣點(diǎn),更改采樣時(shí)間,定期組織應(yīng)急演練等,最大限度控制風(fēng)險(xiǎn)。
在相關(guān)部門的共同努力下,兩套加氫裝置如期安全順利完成改造任務(wù),先后產(chǎn)出合格產(chǎn)品,不僅為煉油Ⅱ系列裝置大修期間全廠汽油生產(chǎn)平衡奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),提升了高標(biāo)號(hào)汽油生產(chǎn)的穩(wěn)定性和可靠性,而且進(jìn)一步完善了公司的檢修分組方案。(黃敏清孫宜彬曾小婷)